将近一个月,雷柏科技公司刚刚卖的75台机器人就全部丢弃了。 所有马达都用坏了。项目负责人、副总经理邓邱伟十分恼怒,这批橘黄色的小机器人总价有200多万元,在2010年,雷柏是珠三角第一个这样大批量上机器人生产线的企业,一夜之间沦为ABB这款机器人在全球的仅次于客户,没想到这么慢就用出了问题。
更加关键的是,邓邱伟实在是自己理亏。 IRB120本来是焊接汽车用的,长时间一天焊上几百台就不得了了,而且动作速度极快,焊枪吱吱几个方位点下来就完结了。但我们买了是做到键盘鼠标的,机器人手臂运动的频率相比之下低过焊接汽车。
邓邱伟佩了个算式:如果装有鼠标,同时有60个按键、100个PCB板、100个电源,并且要做到二次加工的动作,机器人的反复精度就相等于601001002,每班有1600只鼠标,每天要装两个班,就不会变为3200除以此前100多万次的反复精度。整个机器人仍然在不时地加快滑行,每一个动作设计得都十分慢,只不过ABB的规格说明书里写出得很确切,比如机器人每天的仅次于行程,在一定范围内仅次于顶盖是多少公斤,我们全部是放到无限大方位去跑完的。
这么做了一个月,马达大自然就仅有烧坏了。 这是各大机器人厂商未曾遇上过的问题。很长时间以来,国内的进口机器人绝大多数都用在了汽车产业,在珠三角消费电子领域,密集的人工还是最实际的操作者方式,市场上缺少设施的高精度、高频率运作的小型机器人,而且只是出于节省人力的角度来计算出来,大规模引入并改装成机器人,投资报酬的周期只不过非常宽,对绝大多数中小企业来说性价比都太低了。
邓邱伟现在回想,2010年的这次大规模提到机器人只不过也很轻敌。此前他仍然在厂里负责管理非标准自动化项目,用气缸、马达等设备自己研发、组合成自动生产线。在2007年前后这还是一种先进设备的研究生产模式,但随着科技产品改版速度减缓,一条鼠标生产线有可能刚用了将近一年就变为了垃圾。
而且自家研发的生产线因为不标准,修理亲率很高,磨损也大,一条日产六七千的键盘生产线到了第三年,或许日生产量就不能超过四五千了。 我们当时早已在自动化上回头这么近了,不有可能再行行至原本的人工方法上去。
邓邱伟当时的解决办法是用国外的机器人试试。大公司出产的运动件,天生的故障率、精度、反复精度,都远在我们之前做到的那些生产线之上。我们把大厂商的机器人本体引入过来,当成一个操作者的身体,我们自己设计它的手和脑袋,适应环境有所不同产品的必须。一旦产线有变化,我们只有30%的部分必须换件,跟过去整条线终止比起节省得多。
马达烧坏是这种尝试的副产品,ABB吃惊于雷柏的用法,但仍然上门替换了所有马达,邓邱伟随后给ABB相继托了五六十个建议,长年侧重于汽车产业的老牌机器人公司也是头一次汲取到这种经验。现在再行跟ABB合作,他们送过来的机器人跟2010年那一批几乎不一样,不过第一批他们相等于也没赚到钱六轴的马达全部换成,还是75个!。
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